基于三菱PLC的双面铣床控制系统程序设计(精选3篇)
1.基于三菱PLC的双面铣床控制系统程序设计 篇一
根据实际, 在设计中重点针对机械手控制系统进行研究和论证。具体内容如下:一是选择四层电梯, 以上下行控制、开关门控制以及内外呼叫控制为主;二是需要运用高质量、寿命长感应器的信号输入来实现PLC控制;运用SWOPC-FXGP/WIN-C编程软件编写PLC编程语言梯形图。
1 关于系统控制方案的确定
以电动机为动力的电梯, 按具体用途可以分为乘客电梯、载货电梯、观光电梯以及车辆电梯等, 在系统自动控制过程中, 其设计之前主要考虑以下几点:一是需要了解电梯硬件以及控制要求;二是确定控制细孔所需的输入、输出设备, 具体包括开关、传感器、继电器等;三是根据I/O点数选择可编程控制器PLC类型;四是分配输入输出点, 编制输入输出端子的接线图;五是根据要求编写程序;六是测试输入程序;七是电梯整体联机调试。
这里以四层电梯为例, 针对自动控制系统设计具体方案如下:
1.1 开门控制
为了保证电梯安全性, 因而其开、关信号以及故障报警信号是互锁的。通俗地说, 也就是当开、关信号都无法正常运行时, 其报警信号应该正处于有效时间。而当某一层楼指示灯亮时, 则表示该层正处于开门、关门或者延时状态。
1.2 呼叫控制
根据控制要求, 假设有乘客按下某层呼叫建, 这是亮的是与之相对应的指示灯, 但是电梯却还有一段时间才能启动, 因而在呼叫信号设计中需要一直保持到电梯运行到相应位置, 其信号才消除。
1.3 上下行控制
(1) 需要在每层楼间分别设置呼叫按钮。
(2) 假设电梯收到信号后以5S/ 层速度运行, 具体需要用层楼灯来显示电梯的运行状况。
(3) 呼叫请求结束前, 不得接受其他请求, 还有每层楼间、上下行等指示灯之间不能同时亮, 而当故障报警信号有效时, 其余命令全部无效。
相比较电器控制方式, 采用PLC控制电梯具有以下几点优势:
(1) 从控制方式来看, 可以轻易改变逻辑或者增加功能。
(2) 从工作方式来看, 用PLC控制则是串行工作, 不受约束。
(3) 从控制速度上看, PLC主要是通过半导体来控制, 无触点, 速度快, 自然也无抖动。
(4) 从可靠维修来看:采用PLC控制系统, 则无触点, 寿命长, 而且还具有一种自我诊断功能, 便于现场调试和维护。
2 关于系统硬件设计选型
2.1 可编程控制器 (PLC) 选型
在选择具体PLC工程设计选型时, 重点需要根据工艺特点以及应用要求。应逐一分析, 明确控制具体范围、相应控制任务, 具体动作操作, 然后估算具体点数、以及相应存储器容量和确定PLC具体作用等, 综合各种因素最终选择PLC和以及控制系统。目前市场上PLC种类相对较多。本文着重选择三菱公司生产的FX2N-64MR型号可编程控制作为控制器进行详细分析。
2.2 选择变频器
由于条件限制, 本文着重通过模拟状态进行。主要是通过变频器外部控制实现电动机熟读以及方向变化。为了数据更具有真实性, 本文主要针对三菱E540 变频器进行模拟实验。
2.3 选择电动机
根据电梯实际作用, 电动机应该具有以下特征:一是能频繁起制, 而且电流小;二是在运行过程中噪声相对较低, 散热功能相对较姣好。与此同时, 曳引电动机还应该具备两个轴伸端:一是与减速器耦合, 一是非传动端, 一般装有飞轮。主要是为了增加转动惯量。综合考虑各种因素, 本文着重选择, J250 系列永磁无齿曳引机。
2.4 PLC外部电路的设计
2.4.1 电梯报警设计
在设计中, 先模拟电梯出现故障, 设计按下报警信号, 这时指示灯亮, 同时产生报警声, 并且需要延时到10S。10S后, 系统重新设置。
2.4.2 定位系统设计
模拟间, 一般都有指示灯显示电梯所在位置。比如当电梯停靠在一楼时, 通过传感器检测, 给PLC输入信号, 输出信号连接译码电路, 使发光二极管点亮, 从而显示此时电梯停在一楼。
3 关于系统软件具体设计
相对而言, 图形编程语言中使用最多的是梯形图。而梯形图一般直观易懂, 电气工作人员很容易掌握。在具体设计过程中, 应着重围绕图形中触点之间的逻辑联系, 以便推算出与图示中各个线圈相对应的编程元件状态。而这种逻辑解算都是按从左至右、从上到下的顺序进行的。具体系统工作流程简析如下:
(1) 需要初始设置;
(2) 需要确定检测目标层外是否有呼叫, 或者电梯内是否有呼叫, 没有直接结束;
(3) 分辨呼叫本层是否与目标层相吻合, 如果吻合, 直接开门;
(4) 重新确认电梯启动具体方向;
(5) 电梯重新启动;
(6) 电梯开始加速;
(7) 电梯处于高速运行状态;
(8) 对应格层检测;
(9) 检测是否到达目标层, 如果不是, 继续保持高速运行状态;
(10) 检测到达目标层, 电梯开始减速;
(11) 与目标层进行平层检测;
(12) 电梯停止;
(13) 电梯开门;
(14) 电梯延时一段时间后自动关门;
(15) 重新检测是否需要停止, 如果不是, 则需要原地等待;
(16) 重新确认运行是否结束, 如果结束则电梯停止运行。
4 总结
总而言之, 本设计重点是围绕PLC, 通过其强大控制功能, 最终实现利用可编程控制器来控制电梯。相比而言, 它编程简单形象, 接线容易, 而在扩展简单。当增加电梯功能的时候, 只要在接线上增加行程开关, 及时输入信号就行;至于软件更简单, 直接相应增加相关程序以及输入具体功能就行。
参考文献
[1]陈立定, 吴玉香, 苏开才.电气控制与可编程控制器[M].广州:华南理工大学出版社, 2001.
2.基于三菱PLC的双面铣床控制系统程序设计 篇二
【关键词】加热反应炉;PLC;编程设计;运行功能
Based on Mitsubishi PLC Technology of heating reactor automatic control
Luo Ji-hong
(Hunan Vocational College of Commerce of Electrically controlled department,Changsha 410205,China)
Abstract:To achieve typical heating reactors feed,heating and vent material actual control requirements using Mitsubishi PLC technology experience design methods at I/O allocation basis conduct PLC Ladder design,and feed,heating and vent feed three scripts program runs functional be analysis shows After PLC on machine simulation debugging actual control requirements identical.
Keywords:heating reactor;PLC;Programming;run function
引言
可编程控制器(PLC)是以计算机技术为核心的通用工业自动化装置,它将传统的继电器控制系统与计算机技术结合在一起,具有高可靠性、灵活通用、易于编程和使用方便等特点,近年来在工业自动控制、机电一体化以及改造传统产业等方面得到了广泛的应用,被誉为现代工业生产自动化的三大支柱之首[1]。本论文针对加热反应炉的实际控制要求,运用三菱PLC技术中的经验设计法,在I/O分配的基础上,将整个加热炉实际控制系统分解为进料、加热和泄料三个部分[2],进行PLC梯形图程序设计和程序功能分析。
1.工作示意图(见图1)
2.关于模拟量输入的说明
在加热炉控制系统中,对于温度点和压力点的检测,虽然可以如本论文使用带开关量输入的温度、压力传感器来完成,但如果检测点很多,或者是需要根据温度、压力的变化经常调整检测点,就要用很多开关量的温度、压力传感器,占有很多的输入点,安装布线都不方便。所以,就要将温度、压力传感器转换成连续变化的模拟量,再采用PLC控制,控制性能就可以得到极大的改善[1]。
温度控制原理如下:通过电压加热电热丝产生温度,温度再通过温度变送器变送为电压。加热电热丝时根据加热时间的长短可产生不一样的热能,这就需用到脉冲。输入电压不同就能产生不一样的脉宽,输入电压越大,脉宽越宽,通电时间越长,热能越大,温度越高,输出电压就越高[2]。压力控制原理与此类似。
PID闭环控制:通过PLC+A/D+D/A实现PID闭环控制,控制示意图如以下2所示。比例,积分,微分系数取得合适系统就容易稳定,这些都可以通过PLC软件编程来实现[3]。
3.控制要求
3.1 进料控制
当下液面、炉温和炉内压力都小于给定值时,打开排气阀和进料阀;当液面上升到位时,关闭排气阀和进料阀;延时20s,打开氮气阀,使氮气进入炉内,增大炉内压力;当炉内压力上升到给定值时,关闭氮气阀,进料过程结束[4]。
3.2 加热反应控制
进料结束时,炉内温度肯定低于要求值,此时接通加热炉电源;当温度达到要求值后,切断加热电源;维持保温状态10分钟。
3.3 泄放控制
保温10分钟后,打开排气阀,使炉内压力逐渐降到起始值;维持打开排气阀,并打开泄料阀,当炉内液面下降到液面以下时,并闭泄料阀和排气阀,系统恢复到原始状态,重新进入下一个循环。
4.I/O分配(见表1)
5.程序梯形图(见图3)
6.程序功能分析
6.1 进料控制
检测下液面X1、炉温X2和炉内压力X4是否小于给定值(逻辑均为0),即输入点X1、X2和X4是否都处于断开状态,若是则维持打开排气阀Y1和进料阀Y2;当液面上升到位使X3常闭分断,关闭排气阀Y1和进料阀Y2,并开始延时,20s之后打开氮气阀Y3,使氮气进入炉内,增大炉内压力;当压力上升到给定值时(X4=1),X4常闭分断,关闭氮气阀Y3,进料过程结束。
6.2 加热反应控制
进料结束时,炉内温度肯定低于要求值(X2=0),X4常开闭合,接通加热炉电源Y5;当温度达到要求值(X2=1)后,X2常闭分断,切断加热电源Y5,但当温度下降后(X2=0)后,X2常闭又复位,又接通加热炉电源Y5,如此反复通断加热炉电源Y5,维持保温状态10分钟(即在此时间里,炉温实现通断控制,保持X2=1)。
6.3 泄放控制
保温10分钟后,辅助继电器M100线圈得电,M100常开闭合,打开排气阀Y1,使炉内压力逐渐降到起始值X4=0;维持打开排气阀,并打开泄料阀Y4,当炉内液面下降到液面以下时(X1=0),并闭泄料阀Y4和排气阀Y1,系统恢复到原始状态,重新进入下一个循环[5]。
结束语
以上加热反应炉PLC程序经过上机模拟调试,与实际控制要求完全一致,方便实用。在程序设计上,本系统还可采用PLC基本指令编程法或PLC步进指令编程法[6],但没有以上经验设计法精简。另外,由于论文篇幅原因,没有绘制本系统的外部接线图,读者可对照I/O分配表进行设计(输入接PLC内部工作电源,输出接外部负载工作电源)。
参考文献
[1]孙振强,王晖,孙玉峰.可编程控制器原理及应用教程[M].清华大学出版社,2008(1).
[2]杨国太,陈玉.基于PLC的数控焊接机研制[J].新技术新工艺,2007(5):33-35.
[3]胡学林.可编程控制器教程(实训篇)[M].电子工业出版社,2004,168.
[4]代尚方,刘毅.基于PLC与mcgs的加热反应炉控制系统设计[C].中国矿业大学,2010(2).
[5]王少华,刘晓魃.电气控制与PLC应用[M].中南大学出版社,2008,226.
[6]陈志勇,刘春生.远红外加热反应炉的设计[J].河南化工,1988(2).
作者简介:
罗及红(1970—),男,湖南常德人,硕士,副教授,维修电工高级技师,研究方向:电气工程与智能控制。
3.基于三菱PLC的双面铣床控制系统程序设计 篇三
(1)PLC设计的控制系统梯形图与生产过程结合紧密,设计思路明确,系统操作含义清晰,能较好地解决工艺和自控技术问题;
(2)PLC梯形图向设计者提供规律的控制问题描述方法,设计者易于掌握相应的编程方式,方便地设计出任意复杂的控制程序。
摇臂钻床是一种用途广泛的孔加工机床,它主要用钻头钻削加工精度和光洁度要求不太高的孔,另外还可以用来扩孔铰孔、镗孔以及攻螺纹等。Z3050摇臂钻床是应用最广泛的一种,其原来的控制电路为继电器控制,接触触点多、线路复杂、故障多、操作人员维修任务大。针对这种情况,用PLC设计其控制系统部分代替原继电器控制电路,从而克服以上缺点,降低设备故障率,提高设备的使用效率,且运行效果良好。下面介绍设计方案。
1 设计方案的确定
用PLC进行控制系统的设计时,必须遵循以下几点,使设计后的钻床性能好,但原来的功能不变。
1.1 原Z3050摇臂钻床的工艺加工方法不变;
1.2 在保留主电路原有元件的基础上,不改变原控制系统电器操作方法;
1.3 电气控制系统的控制元件如按钮、行程开关、热继电器、接触器等,作用与电气线路相同;
1.4 主轴电机的启动、停止,摇臂电机的上升、下降,液压夹紧电机的放松与夹紧,主轴箱和立柱的放松和夹紧等控制的操作方法不变;
1.5 用PLC设计控制系统代替原继电器控制中的控制电路部分,用软件编程方法代替硬件接线。
2 Z3050摇臂钻床控制系统的设计
2.1 主电路部分
Z3050摇臂钻床共有四台电机,除冷却泵采用断路器直接启动外,其余三台电机均采用接触器直接启动。
1M是主轴电机,由交流接触器KM1控制,只要求单方向旋转,主轴的正反转由机械手柄操作。1M装于主轴箱顶部,拖动主轴及进给传动系统运转。热继电器FR1作为电动机1M的过载及断相保护,短路保护由短路器QS1中的电磁装置来完成。
2M是摇臂升降电动机,装于立柱顶部,用接触器KM1和KM3控制其正反转。由于电动机2M是间断性工作,所以不设过载保护。
3M是液压液压泵电动机,用接触器KM4和KM5控制起正反转,由热继电器FR2作为过载及断相保护。该电动机的主要作用是拖动油泵供给液压装置压力油。以实现摇臂、立柱以及主轴箱的夹紧和放松。
摇臂升降电动机2M和液压油泵电动机3M共用断路器QS3中的电磁脱扣器作为短路保护。
4M是冷却泵电动机,由断路器QS2直接控制,并实现短路、过载及断相保护。
Z3050摇臂钻床的主电路与图1中所示原电气原理图中主电路相同。
2.2 Z3050摇臂钻床控制系统的I/O分配图如图2所示。
2.3 Z3050摇臂钻床控制系统的PLC梯形图见图3所示。
3 Z3050摇臂钻床PLC控制系统的调试过程
3.1 主轴电动机1M的连续正转控制
按下启动按钮SB2→X1置1→Y0置1→KM1得电并自锁→1M启动连续正转运行。
按下停止按钮SB1→X0置1→Y0置0→KM1失电复位→1M失电停车。
3.2 摇臂升降控制
摇臂上升控制:按下上升按钮SB3→X2置1→M1置1,M4置1并自锁→KT得电吸合→Y3置1,Y5置1→KM4得电,YA得电→3M得电启动正转,供给压力油使摇臂松开,到位后压下SQ2→Y3置0使KM4失电,3M停转;同时X7置1→Y1置1→KM2得电正转,带动摇臂上升。
当摇臂上升到位后松开SB3→X2置0→KT断电→M1置0→Y1置0→KM2断电释放→2M停转使摇臂停止上升。同时M4置0→Y4置1,Y5置1→KM5得电,同时YA得电→3M得电反转,供给压力油使摇臂夹紧。摇臂夹紧到位后压下SQ3→X10置1→Y4置0,Y5置0→KM4和YA失电→3M停止工作,完成了摇臂的松开→上升→夹紧的整套动作。
摇臂下降控制过程与上升控制过程类似,按下SB4→X3、M1、Y3、Y5置1→KM4得电运行使摇臂松开→到位后压下SQ2→X7、Y2置1→2M反转带动摇臂下降→到位后松开SB4→Y4、Y5置1→3M得电反转供给压力油使摇臂夹紧→到位后压下SQ3→Y4、Y5置0→3M、YA失电停止工作,完成摇臂的松开→下降→夹紧的整套动作。
行程开关SQ1(15区)、SQ4(16区)作为摇臂升降的超程限位保护。当摇臂上升到极限位置时,压下SQ1(15区)→X6置1→Y1置0→KM2断电释放,使2M停转,摇臂停止上升;当摇臂下降到极限位置时,压下SQ4(16区)→X6置1→Y2置0→KM3断电释放,使M2停止运行,摇臂停止下降。
摇臂升降电动机2M的正反转接触器KM2和KM3不允许同时得电动作,以防止电源相间短路。除了在梯形图里设置了Y1和Y2的“软联锁”外,为了保证在控制程序错误或因PLC受到影响而导致Y1和Y2两个输出继电器同时输出的情况下,避免正反转接触器同时得电而造成主电路短路,还在PLC外部接线上加上KM2和KM3常闭触头的“硬联锁”,保证了安全。
同理,液压泵电动机3M的放松和夹紧控制接触器KM4和KM5也要在梯形图中设置“软联锁”,同时在外部接线上进行“硬联锁”。
3.3 立柱和主轴箱的放松与夹紧控制
立柱和主轴箱的放松与夹紧是同时进行的。
放松过程:按下SB5→X4置1→Y3置1→KM4得电→3M正转供给正向压力油,使立柱与主轴箱同时放松→到位后松开SB5→Y3置0→KM4失电、YA失电→3M停转,立柱与主轴箱同时放松的操作结束。
夹紧过程:与松开过程相类似,利用SB6、X5、Y4、Y5、KM5、YA等来控制实现。
将设计好的PLC程序输入到FX2N-48MR主机后,连接好输入输出分配和主电路,按照以上步骤进行调试,调试过程全部通过,完全满足Z3050摇臂钻床的控制要求。
4 基于PLC设计Z3050摇臂钻床控制系统的意义
利用三菱FX2N系列PLC对Z3050摇臂钻床控制系统重新设计后,经反复试验运行发现,设备运行的可靠性大大降提高,设备运行的稳定性和效率也大大提高,同时可大幅度减轻操作人员的劳动强度,降低了日常维护成本,还可避免因误操作而引起的短路、过载事故。实验结果表明基于三菱FX2N系列PLC的Z3050摇臂钻床控制系统使设备运行效果良好。
摘要:介绍利用三菱FX2N系列PLC对Z3050摇臂钻床控制系统的设计方案,根据Z3050摇臂钻床的控制要求和特点,确定PLC的输入、输出分配,设计出梯形图并进行现场安装调试,效果良好。
关键词:PLC,Z3050摇臂钻床,控制系统
参考文献
[1]杨青杰.三菱FX系列PLC应用系统设计指南[M].北京:机械工业出版社,2008.[1]杨青杰.三菱FX系列PLC应用系统设计指南[M].北京:机械工业出版社,2008.
[2]谢克明,夏路易.可编程控制器原理与程序设计[M].北京:电子工业出版社,2002.[2]谢克明,夏路易.可编程控制器原理与程序设计[M].北京:电子工业出版社,2002.
[3]何衍庆.可编程控制器原理与应用技巧[M].北京:化工工业出版社,2003.[3]何衍庆.可编程控制器原理与应用技巧[M].北京:化工工业出版社,2003.
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